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煤化工高鹽廢水處理雙級反滲透系統(tǒng)
某煤化工企業(yè)以煤作為生產(chǎn)原料,通過煤氣化工藝的合成氣制甲醇,甲醇再制成烯烴。在其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生了大量的化工生產(chǎn)廢水,這些廢水經(jīng)過廠區(qū)深度處理后,會產(chǎn)生大量的高鹽廢水。而煤化工企業(yè)周圍的生態(tài)環(huán)境往往比較脆弱,并且企業(yè)往往建在水資源短缺的地方。此部分高鹽廢水若直接排放,將對企業(yè)周邊環(huán)境造成極大的污染和破壞。因此考慮使用反滲透技術(shù)對本部分廢水進行處理,同時回用其中大部分水資源。由于進水電導(dǎo)率較高,本研究采用雙級反滲透系統(tǒng),在使產(chǎn)品水達到回用水水質(zhì)要求的同時,濃水可以進入后續(xù)蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)進一步處理,不僅滿足了企業(yè)的用水要求及環(huán)保要求,還實現(xiàn)了可觀的經(jīng)濟效益。
一、進水水質(zhì)及處理要求
本項目的高鹽廢水來源于上游回用裝置產(chǎn)生的反滲透濃水,水量100 m3/h,進水pH 7~9、電導(dǎo)率50000~65000 μS/cm、硬度1000 mg/L、Cl- 12000 mg/L,可以看出:(1)電導(dǎo)率高,且波動范圍較大,高濃度的氯離子對金屬設(shè)備具有較強的腐蝕性
(2)硬度較高,易在膜表面產(chǎn)生無機鹽垢,影響系統(tǒng)的運行。本項目要求廢水最終產(chǎn)品水的電導(dǎo)率≤500 μS/cm,濃水電導(dǎo)率>100000 μS/cm。
二、工藝選擇及系統(tǒng)設(shè)計針對進水水質(zhì)特征及處理要求,本項目采用雙級反滲透系統(tǒng)進行減量處理,
高鹽廢水的硬度較高,而無機鹽結(jié)垢對反滲透系統(tǒng)的影響很大,若不加以去除將造成反滲透膜嚴重污堵。所以,需先對高鹽廢水進行軟化處理,選用石灰純堿軟化法用于去除水中的硬度,石灰、純堿與水中的鈣、鎂反應(yīng)生成碳酸鈣和氫氧化鎂沉淀,產(chǎn)生的污泥定時排出系統(tǒng)外。反滲透進水一般要求SDI≤5,而高鹽廢水經(jīng)過軟化澄清后,上清液中仍有部分的懸浮物顆粒,所以需要對澄清池出水進一步處理,從而保證反滲透的正常運行,本項目采用機械過濾器對澄清池產(chǎn)水進一步處理。為了保證進入反滲透的水的硬度達標(biāo),本項目設(shè)置離子交換系統(tǒng),進一步去除高鹽廢水殘留的硬度。通過換熱器調(diào)整進水溫度穩(wěn)定在25~30℃,滿足反滲透系統(tǒng)進水水溫的要求。在進入一級反滲透裝置前,需要投加還原劑(亞硫酸氫鈉)和阻垢劑(含磷小分子),還原劑的作用是控制反滲透進水的余氯低于0.1mg/L,保證反滲透膜不被氧化,阻垢劑的作用是保證反滲透系統(tǒng)正常運行不結(jié)垢,確保反滲透系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行。為達到設(shè)計產(chǎn)水水質(zhì)要求,一級反滲透濃水作為系統(tǒng)濃水去蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)進一步處理,一級反滲透產(chǎn)水需要進入二級反滲透裝置進一步處理,二級反滲透裝置濃水回RO給水箱。
三、系統(tǒng)運行情況
本項目高鹽廢水經(jīng)前面預(yù)處理后,進入雙級反滲透系統(tǒng)的水溫度30℃、pH9~10、硬度約10mg/L、濁度約1NTU、Fe、Al均未檢出。
3.1 系統(tǒng)脫鹽率及產(chǎn)水水質(zhì)
在雙級反滲透運行期間,系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)良好,各項產(chǎn)水水質(zhì)指標(biāo)均達到設(shè)計要求,產(chǎn)水作為廠區(qū)循環(huán)水補水進行回用。其中,一級反滲透裝置回收率約50%時,其脫鹽率基本維持在97.5%以上,二級反滲透裝置回收率約92%時,其脫鹽率基本維持在82%以上,
一級RO的脫鹽率隨運行時間的增加略有下降。這一方面是由于進水水質(zhì)的波動及運行控制造成的,另一方面是膜元件的局部損壞造成的,在日常監(jiān)測過程中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)有幾只膜殼產(chǎn)水電導(dǎo)率異常升高,應(yīng)是保安過濾器泄漏造成的膜元件損傷。
雙級反滲透的產(chǎn)水電導(dǎo)率基本維持在200μS/cm以下,
二級反滲透相對于一級反滲透裝置的整體脫鹽率下降較小,系統(tǒng)的產(chǎn)水電導(dǎo)率基本可以維持在200μS/cm以下,說明本項目采用雙級反滲透系統(tǒng)處理高鹽廢水可以保證系統(tǒng)產(chǎn)水的總體穩(wěn)定性。運行時二級反滲透濃水電導(dǎo)率在10000~12000μS/cm,相較于一級RO進水電導(dǎo)率低很多,回流后對系統(tǒng)運行影響較小。
3.2 系統(tǒng)濃水水質(zhì)及壓強
在雙級反滲透運行期間,一級反滲透系統(tǒng)壓強在6.8~7.2MPa,系統(tǒng)濃水的電導(dǎo)率較穩(wěn)定,基本維持在100000μS/cm以上,系統(tǒng)產(chǎn)水滿足系統(tǒng)處理要求,實現(xiàn)了高鹽廢水處理系統(tǒng)濃縮和回用的要求,監(jiān)測結(jié)果見圖4。
系統(tǒng)壓強總體不斷變化,這是由于隨著運行時間的增加,系統(tǒng)內(nèi)積聚的污染物質(zhì)增多導(dǎo)致,通過化學(xué)清洗后,系統(tǒng)壓強會隨之降低。在實際過程中也應(yīng)保證前處理的穩(wěn)定,以免膜元件受到污染。
3.3 系統(tǒng)清洗情況
在正常運行期間,反滲透膜元件會受到微生物、膠體顆粒和不溶性有機物質(zhì)的污染。運行過程中這些污染物沉積在膜表面,導(dǎo)致進水和濃水間的壓差上升,當(dāng)上升超過設(shè)計值時,需要對膜元件進行清洗。清洗時需要針對上述污染物選擇合適的清洗藥劑,本項目采用酸性清洗藥劑和堿性清洗藥劑對反滲透膜元件進行清洗,并根據(jù)實際污染情況對反滲透裝置進行離線循環(huán)及浸泡,并隨時觀察清洗液的情況,直至達到清洗要求。首先,以較低流量的清洗液置換系統(tǒng)內(nèi)的原水,待完成后,恒定清洗液溫度在30℃,以較低流量在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),循環(huán)1h后,浸泡1h。其次,再以較高流量的清洗液在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)1h,沖洗清洗下來的污染物。最后,用合格的產(chǎn)品水沖洗系統(tǒng)內(nèi)的清洗液,備用。其中,酸性清洗藥劑是質(zhì)量分數(shù)為0.2%的鹽酸,堿性清洗藥劑是質(zhì)量分數(shù)為0.1%的NaOH和0.02%的硅酸鈉。化學(xué)清洗完后用RO產(chǎn)水進行沖洗,至清洗液完全被沖洗出為止。
3.4 運行能耗
對雙級反滲透系統(tǒng)運行電能、藥劑消耗進行核算,其中用電消耗是運行能耗中的主要部分,藥劑消耗主要是還原劑和阻垢劑,均按3mg/L投加進行核算,還原劑按1元/kg、阻垢劑按26元/kg、電費按0.5元/(kW窯h)核算時,系統(tǒng)運行費用約在1.8元/t。
四、結(jié)論
通過雙級反滲透系統(tǒng)在煤化工高鹽廢水處理中的成功應(yīng)用,可以看出雙級反滲透系統(tǒng)不但可以使系統(tǒng)產(chǎn)水達到設(shè)計要求,而且可以很好地保證高鹽水處理系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)的穩(wěn)定性,更加有利于實現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)水的循環(huán)復(fù)用,為企業(yè)節(jié)省更多水資源。雙級反滲透系統(tǒng)作為高鹽廢水處理中的濃縮回用單元,其穩(wěn)定的濃水指標(biāo)對全廠的水處理系統(tǒng)起到重要作用,是實現(xiàn)全廠廢水處理要求,乃至到達零排放要求的重要環(huán)節(jié),為企業(yè)的環(huán)保需求做出了貢獻。